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“豆渣”分離記

發(fā)布時間:2020-10-15閱讀次數(shù): 次

“泥水盾構機其實就像一臺巨型的豆?jié){機,它用巨大刀盤在地底攪動,在水的作用下通過將地底的土攪成泥漿,從管道往地面泥水站輸送過濾處理后,盾構機就能一點一點往前走了”,中交二航局福州地鐵4號線39工區(qū)鰲江區(qū)間盾構機司機趙彭超看著500噸的“豆?jié){機”說道。

開工前,項目團隊針對福州淤泥地層及下穿閩江豐富地下水的特點,選擇兩臺泥水盾構機承擔區(qū)間掘進工作。盾構機工作時把掘進產(chǎn)生的泥漿通過管道輸送到泥水站過濾,過濾網(wǎng)將大于0.02毫米的顆粒與泥水分離出來,形成“豆渣”。分離出來的泥水進入濾布,通過壓濾設備將水擠壓出去,小于0.02毫米的顆粒與水第二次分離,形成“豆渣餅”。趙彭超笑著說:“經(jīng)過這樣一個流程,分離出來的水經(jīng)沉淀、消毒處理后,便可直接排放,而需要往外運輸?shù)脑敛粌H體量大大減少,且不會造成外漏,弄臟場地及路面,可謂一舉兩得?!?span lang="EN-US">

但是,問題來了。區(qū)間內(nèi)淤泥質(zhì)土及粘土層有800米,盾構過江掘進至該地層時,區(qū)間內(nèi)每環(huán)產(chǎn)生的泥漿達300方,泥水站濾網(wǎng)配置的3臺壓濾設備每小時實際處理能力僅52方,泥漿過濾跟不上,掘進效率便上不去,時間、人工、材料等被閑置下來,如何快速分離“豆渣”降低成本,成為困擾項目副總工張吉榮的一道難題。

面對難題,張吉榮沒有束手就擒,他說:“苦干、實干、更要巧干,盾構掘進需要同步注入漿液,凝固地層使其更為穩(wěn)固,既然同樣是漿液,那么膨潤土漿液與掘進地層中產(chǎn)生的漿液有什么不同呢?”他帶領人員從試驗先行,每天對地層中的泥漿取樣分析。經(jīng)過幾天的收集,電腦里滿屏的數(shù)據(jù)顯示,從凝固時間及凝固強度來講,掘進產(chǎn)生的泥漿通過調(diào)整配合比改良后是可以用來取代同步注漿的膨潤土漿液。取得初步的試驗成果后,還需要實踐來檢驗,“鰲江區(qū)間下穿閩江、高壓電塔和多處標志性建筑物,絲毫不能大意”張吉榮說,“我們在區(qū)間右線進行了多次嘗試,并進行全方位監(jiān)測,試驗和測量指標均無問題,管片成型質(zhì)量完好?!彪S后,區(qū)間開始推行用掘進泥漿作為同步注漿液的膨潤土材料,據(jù)統(tǒng)計,項目部的這一舉措節(jié)省膨潤土1350噸,共計68萬元,既保證了工程質(zhì)量,也保住了經(jīng)濟效益。

雖然同步注漿消耗了部分泥漿,但對“豆渣”的分離能力還是不能滿足盾構掘進的正常需求,“多管齊下”方能“藥到病除”??稍搹暮翁幭率帜??一天早上,項目食堂大廚在廚房做雞蛋餅,水多了后就加面粉、淀粉進行中和,張吉榮看到后靈機一動,“如果像調(diào)面糊一樣,在泥漿里添加點“面粉”,降低“豆渣”的含水率,壓濾時間就會縮短,問題是不是就可以迎刃而解了?”隨即,張吉榮便把想法落實到泥水站工作中,“我們將生石灰作為絮凝劑,根據(jù)左右線不同進度的地層選擇相應的劑量,促使壓濾時間大幅減少,壓濾設備效率提高了30%!盾構掘進終于不再受泥漿阻礙?!?span lang="EN-US">

在項目部有序組織防疫和復工工作期間,遠在意大利的零件供應商受疫情影響,無法提供相應設備,國內(nèi)的零件又無法有效匹配,眼看著泥水站零件損耗不能得到補充,作為設備維修員的吳同同心里十分著急。“兩臺盾構機都在掘進,泥水站需要滿負荷運轉,沒有維修的設備將無法承受這樣的工作強度?!眳峭f,“雖然已經(jīng)低價租地新建了泥漿池,作為臨時儲備和沉淀場地,但如果疫情不結束,這并不能從根本上解決問題?!睕]有合適的零件,吳同同就自己造。從測量尺寸到選定材質(zhì),從尋找配件到改造設備,吳同同都不斷動手嘗試。在項目部領導的支持和吳同同的不懈努力下,泥水站零件設備得到了及時更新,保障了“豆渣”能持續(xù)不斷分離,為盾構順暢掘進掃清“絆腳石”?!皣a(chǎn)設備也能用,還更便宜”“幸好在學校扎扎實實練好了基本功,不然還真搞不定?!笨粗嗨酒椒€(wěn)運行,吳同同自豪地說道。

在這半年的掘進施工中,項目團隊精心操控,“豆渣”問題再也沒能阻礙盾構機前進的腳步。20201014日,鰲江區(qū)間順利實現(xiàn)雙線貫通。(福州地鐵4號線 張貴林)

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